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1、西門子PCS7軟件安裝實現(xiàn)系統(tǒng)封裝
4爐控制系統(tǒng)采用西門子S7-400HPLC,控制軟件及OS站監(jiān)控軟件采用PCS7.這套軟件非常龐大,PCS7軟件+SQLServer數(shù)據(jù)庫軟件,有5G之大,整個安裝過程也非常復(fù)雜,需要各種設(shè)置,安裝時間需要花費近4個小時。在4爐后期維護工作中,OS站頻繁壞掉,每更換一臺OS站都需要花費大量時間,嚴重的影響了高爐生產(chǎn)的正常運行。為此,我們立項,希望能大大縮減時間,簡化安裝過程。利用實驗平臺安裝一套虛擬機,在虛擬機上反復(fù)實驗,利用GHOST技術(shù)可以進行恢復(fù),但必須保證是同型號的計算機,否則,將會藍屏,這顯然是不合適的。利用FK系統(tǒng)的移植經(jīng)驗,安裝Windows系統(tǒng)又會花費1小時時間,這與我們的目的不符。最終,我們掌握了一種萬能系統(tǒng)封裝的技術(shù),利用封裝,對整個安裝過程進行復(fù)制,封裝成一個.GHO文件。利用這種技術(shù),整個安裝過程只需要5分鐘,而且可以在任何型號的計算機上進行恢復(fù),大大縮減了PCS7軟件安裝的復(fù)雜性,而且該技術(shù)也有推廣價值,凡是安裝繁瑣、安裝時間長的軟件都可以利用封裝進行簡化。
2、3爐ABB系統(tǒng)DigVis免整站下裝技術(shù)
ABB系統(tǒng)的DigVis有100天的運行時間,100天需要卸載該軟件,再重新安裝,安裝后恢復(fù)VIS通訊,需要對其進行整站下裝。這里有2個弊端,一是人員增加,必須在主控室有一人專門進行下裝,另外幾人去各個站進行卸載重新安裝,3爐共有17臺VIS站,1年需要安裝4次,共計有68次的安裝過程;二是下裝人員必須非常專業(yè),不能下錯VIS站,更不能下錯成系統(tǒng)站,否則將會嚴重影響高爐生產(chǎn),造成休風(fēng)。我們實驗出一種VIS站免整站下裝的技術(shù),而且不需要對原有軟件進行卸載,直接就可以恢復(fù)正常通訊。利用這種技術(shù)大大縮減了恢復(fù)的復(fù)雜度,降低了整站下裝的危險性。
3、4爐OS站通訊恢復(fù)技術(shù)
在4爐后期的維護工作中,計算機頻繁壞掉,每更換一臺OS站,都需要進行各種參數(shù)設(shè)置與網(wǎng)絡(luò)連接的下裝,下裝網(wǎng)絡(luò)的過程中會造成CPU重啟,每次下裝都需要多人護航,對維護工作造成了很大的麻煩。為此,我們找到了一種.Xdbs文件,通過導(dǎo)入這種文件可以直接恢復(fù)通訊,無需下裝。我們掌握的這種技術(shù),對所有西門子OS站通訊恢復(fù)都是一個很好的借鑒,焦化廠曾出現(xiàn)這種故障,因正在生產(chǎn),無法進行下裝,利用這種技術(shù)很好的解決了這個難題。
綜上所述,新技術(shù)是解決高爐自控系統(tǒng)維護中難題的一把利器,當(dāng)舊有技術(shù)無法解決當(dāng)前的窘境時,必須利用新的技術(shù)來實現(xiàn)跨越,而且,每一次技術(shù)革新,都是維護技術(shù)上的一種大的進步,這種進步不僅解決了難題,而且有很大的借鑒意義,又能在經(jīng)濟上帶來很大的效益。
作者:劉巖 單位:河北鋼鐵集團宣鋼檢修公司