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摘要:樁基施工中鋼筋籠的對接,傳統(tǒng)的焊接工藝需要2-3h,占整個下籠時間的70%~80%,因此鋼筋籠對接的時間直接影響到下籠的時間,特別是地質(zhì)條件較差的地區(qū)直接影響成樁質(zhì)量,針對上述問題我們采用了直螺紋套筒快速對接施工工藝,通過實際工程中的應(yīng)用給與證明,希望對類似工程提供有用的參考。
關(guān)鍵詞:地鐵車站;圍護結(jié)構(gòu);鉆孔灌注樁;直螺紋連接
1工程概況
1.1工程簡介
南京地鐵七號線工程窯上村站,車站為地下兩層島式站臺車站,單柱雙跨箱型框架結(jié)構(gòu),局部雙柱三跨,采用明挖法施工,局部蓋挖法施工,有效站臺寬度11m,車站外包總長169.2m,標準段外包寬19.7m,頂板覆土厚度約3.0~4.0m。標準段底板底埋深16.4m,左端頭井底板底埋深18.4m,右端頭井底板底埋深17.6m。鉆孔樁總計363根,直徑1000mm,間距1200mm。
1.2工程地質(zhì)條
根據(jù)地質(zhì)資料,窯上村站范圍內(nèi)穿越的主要土層由上至下依次為:①-1素填土、①-2b2-3素填土、②-1b2-3粉質(zhì)黏土、②-3b2-3粉質(zhì)黏土、④-2b2粉質(zhì)黏土、④-2e含礫粉質(zhì)黏土、④-3b1-2粉質(zhì)黏土、④-3e殘積土、K2p-2j強風(fēng)化角礫巖、K2p-3j中等風(fēng)化角礫巖、K2p-3j'中等風(fēng)化(破碎)角礫巖、J1-2xn-2n強風(fēng)化泥巖、J1-2xn-3n中等風(fēng)化泥巖、J1-2xn-3n-1中等風(fēng)化泥巖(軟弱夾層)、J1-2xn-3s中等風(fēng)化砂巖、J1-2xn-3s’中等風(fēng)化(破碎)砂巖。根據(jù)設(shè)計要求窯上村鉆孔樁孔深最大為32m,最小26m;主要涉及①-2b2-3素填土及②-1b2-3粉質(zhì)黏土,易發(fā)生縮孔及塌孔危害,成孔后不宜暴露時間過長,需盡快完成鋼筋籠安裝及混凝土澆筑工作。
2工藝原理
由于鋼筋籠對接時要求所有主筋同時對接,但是鋼筋籠成型后橫向,豎向均無法移動,普通的直螺紋無法實現(xiàn)現(xiàn)場對接,因此現(xiàn)場多采用搭接焊,尤其是主筋直徑32mm的鋼筋籠,不僅焊接時間較長且焊接質(zhì)量很難保證,為保證接頭質(zhì)量滿足要求的同時縮短鋼筋籠對接時間,現(xiàn)場采用直螺紋鏈接,在直螺紋接頭制作時,一端加工成套筒一半長度(簡稱半扣),另一端加工成全扣如圖1所示。連接時先把套筒擰入滿扣一端,在絲扣對接完成后回擰半扣如圖2所示。
3工藝特點
(1)接頭強度高,接頭強度大于鋼筋母材強度。根據(jù)直螺紋套筒的受拉極限承載力標準值不應(yīng)小于被連接鋼筋抗拉極限承載力的1.10倍,其受拉屈服承載力標準值不應(yīng)小于被連接鋼筋的受拉屈服承載力的標準值。(2)性能穩(wěn)定,接頭性能不受扭緊力矩影響,少2~3扣均不會對接頭強度造成明顯損害。(3)連接速度快,直螺紋鏈接比傳統(tǒng)焊接縮短70%的時間。(4)應(yīng)用范圍廣,對彎折鋼筋、固定鋼筋和鋼筋籠等不能轉(zhuǎn)動鋼筋的場合,可不受限制方便使用,已推廣至冠梁及主體結(jié)構(gòu)中使用。
4施工技術(shù)控制要點
由于現(xiàn)場條件限制,為達到快速對接的效果,鋼筋籠加工時必須嚴格控制成品質(zhì)量。
4.1鋼筋端面平頭
平頭的目的是讓鋼筋端面與母材軸線方向垂直,鋼筋進場后端頭有部分彎曲或不平整,采用砂輪切割機或者帶鋸將鋼筋端頭進行切割,如圖3所示。
4.2絲口加工
鋼筋接頭切割后進行套絲加工,套絲機調(diào)試好后進行一個絲頭加工,鋼筋絲頭加工后用通規(guī)、止規(guī)進行檢查,檢查合格后進行批量生產(chǎn)。鋼筋絲頭加工后對端部進行磨平,保證接頭位置平整。為防止絲頭加工后端部磨平造成絲扣缺少一扣及保證絲頭有效長度,在加工直螺紋過程中多加工一扣,以直徑28鋼筋為例,全扣23扣,半扣12扣。
4.3鋼筋籠制作
4.3.1傳統(tǒng)做法存在的缺點在以往鋼筋籠制作中,一般都是每節(jié)鋼筋籠單獨制作,然后,在進行節(jié)與節(jié)之間的連接時,要求兩節(jié)鋼筋籠的鋼筋接頭保持在同一個平面上,鋼筋籠在鋼筋加工場不進行拼接。而往往在現(xiàn)場拼接過程中,由于兩節(jié)鋼筋籠的所有鋼筋接頭很難保證在絕對的平面,因而,只要有其中的任何一根鋼筋出現(xiàn)偏長,則整個鋼筋籠接頭都將難以密貼。同時,在進行主筋與箍筋的焊接中,由于高溫的作用,在接頭處的鋼筋自由端基本都會有不同程度的變形,使鋼筋的順直度受到影響,造成現(xiàn)場難以拼裝對接。
4.3.2改進的施工工藝針對傳統(tǒng)做法要求接頭鋼筋齊平及接頭處的鋼筋在與箍筋焊接后容易出現(xiàn)變形的缺點,本項目采取鋼筋加工場內(nèi)整籠加工如圖4所示,鋼筋籠節(jié)與節(jié)之間全部主筋拼接完成后,采用油漆在其中一根主筋的直螺紋套筒兩側(cè)刷上記號,以作為鋼筋籠現(xiàn)場拼裝時的對接標記,拆分后運至滾籠機進行箍筋加工如圖5所示,驗收合格后運到施工現(xiàn)場再組裝的做法消除以上弊端。
4.4鋼筋骨架現(xiàn)場拼裝
鋼筋骨架場內(nèi)加工成型后,用平板車運輸至施工現(xiàn)場。鋼筋骨架第一節(jié)安裝就位后將骨架頂部通過支撐鋼筋進行調(diào)平,保證底部鋼筋骨架齊平后,進行吊裝、拼接第二節(jié)鋼筋骨架。按照起點鋼筋先拼接,直螺紋套筒固定1-2扣,再進行其他主筋的拼接,拼接時采取對角固定1-2扣后再全部加固擰緊的方法,如圖6所示。
5總結(jié)
通過現(xiàn)場實際應(yīng)用情況,進行對比分析,采用本工藝快速對接方法,每根樁比傳統(tǒng)焊接工藝節(jié)省1.5-2h,保證了成樁質(zhì)量的同時明顯加快了施工進度。樁基采用直螺紋鏈接工藝,形成工廠化施工后,人工費和材料費用較普通焊接工藝大幅降低,達到了降低能耗減少成本的效果。由于大大縮短工期,得到了一致好評,目前已在南京地區(qū)多個項目上進行應(yīng)用,效果顯著。
參考文獻
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[4]窯上村站圍護結(jié)構(gòu)設(shè)計圖紙.
作者:陸躍 單位:京地鐵建設(shè)有限責(zé)任公司